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電化公司創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展之路

發(fā)表時間:2018/11/30 18:15:05

艱苦創(chuàng)業(yè) 勵精圖治 為**集團發(fā)展添華章 ——**集團**電化公司創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展之路

**集團**電化公司于2006年10月由原**集團鐵合金公司和綜合實業(yè)公司整合而成。鐵合金公司源于1972年3月建立的鐵合金廠,綜合實業(yè)公司源于1970年7月建立的電石廠。彈指一揮間,丹江電化已走過半個世紀的風雨征程,丹江電化自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)、能打硬仗、勇于拼搏的精神也隨之傳承下來。

  自力更生 艱苦創(chuàng)業(yè)

  1972年3月,在漢水河畔原紅旗電廠的舊址上拉開了建設鐵合金廠的序幕。為了搶進度,建設者們打破工種界限和建設常規(guī),各道工序同時施工;工程技術人員廢寢忘食,吃睡在工地,日夜繪制圖紙;制作、安裝工人晝夜拼搏,輕傷不下火線。經(jīng)過建設者們的艱苦拼搏,第一臺1800千伏安硅鐵電爐僅用44天就高速建成,在之后的4個月內(nèi)又連續(xù)興建了三臺1800千伏安硅鐵電爐。熾熱爐前流淌的鐵水映射出男工火紅的身影、女工活躍
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產(chǎn)品價格不斷下滑,原材料成本大幅度攀升,加之水庫來水偏少,發(fā)電量銳減以及1997年7月開始爆發(fā)的亞洲金融危機,鐵合金行業(yè)進入了“冰凍期”。從1998年開始連續(xù)3年虧損,此后直至2006年,鐵合金廠都處在艱難時期。沒有績效獎金,工資只拿70%,但丹江電化人不等不靠,不找不要,埋頭苦干,憑著堅忍不拔的毅力,依托**集團電力資源,按照“外抓市場、內(nèi)抓管理、市場促生產(chǎn)、生產(chǎn)保市場”的思路,抓重點、抓難點、抓關鍵,苦練“內(nèi)功”,1998年通過開發(fā)高純硅鐵和低碳硅鐵取得國家專利,2000年8月將電爐全部轉(zhuǎn)產(chǎn)電石。同時,積極向內(nèi)挖潛,進行資產(chǎn)重組,在調(diào)整中收縮,在收縮中調(diào)整,在激烈的市場競爭中求生存,求發(fā)展,硬是咬著牙挺了過來。

  敢闖敢干 勇于開拓

  2006年4月,集團公司審時度勢,決定在金家灣工業(yè)園區(qū)建設4座25500千伏安的電石爐,設計年產(chǎn)電石20萬噸。該工程從開工到投產(chǎn),歷時僅8個月,參與工程建設的領導和技術人員以鐵合金廠人員為主,其裝備水平在當時完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求,**集團電化板塊現(xiàn)代化爐型就此確立。

  2006年10月,集團公司果斷決策,以金家灣冶煉分廠為主要生產(chǎn)廠區(qū),將綜合實業(yè)公司與鐵合金公司整合,成立**集團**電化公司。公司成立之初,人多崗少(正式職工920人,社會化用工450人)、包袱重,在集團公司大力支持下,制定了“立足丹江,走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略。2007年,在襄陽南漳投資興建了南漳漢辰鈣化有限責任公司,年產(chǎn)石灰20萬噸、石灰石50萬噸,解決職工就業(yè)80余人。2009年,分流200余名職工赴陜西神木、府谷創(chuàng)業(yè),與當?shù)孛駹I煤炭企業(yè)合作共同投資興建了4臺25500千伏安礦熱爐和6臺立式氣燒窯,即昊田丹江電化公司,年產(chǎn)電石20萬噸、石灰25萬噸。該項目從最初設計、建設到投產(chǎn)后的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理,全部由電化公司職工負責,既大量解決了職工上崗難的問題,又提高了職工收入,提升了企業(yè)發(fā)展空間。

  創(chuàng)新引領 安全生產(chǎn)

  2012年,根據(jù)國家《電石行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,劃定了電石行業(yè)生存的“紅線”,丹江電化面臨著生死抉擇,不進行密閉爐升級改造將是死路一條。同年7月,在全方位考察后,擬定了電化公司節(jié)能及技術改造考察報告、項目建議書、項目可行性報告等技術文件。2014年4月,丹江電化投資1億元的電爐密閉化改造工作全面完成。

  近兩年來,電化公司按照集團公司“做精工業(yè)”的要求,從“生產(chǎn)指標做精、工藝流程做精、管理工作做精”入手,緊盯國內(nèi)裝備水平前端,持續(xù)推進技術改造和環(huán)保投入,大力提倡企業(yè)信息化、智能化、自動化建設,不斷提高勞動生產(chǎn)率。經(jīng)過多次工藝驗證完成了空壓制氮離心水泵、凈化管道等技術改造工作,減少了電爐停爐時間,提高電爐作業(yè)率,解決了生產(chǎn)運行中存在的安全隱患。近三年來,投資近800萬元,引進了12臺“機械人”出爐機、電石除塵灰再利用技術,改造了氣燒窯上灰除塵系統(tǒng)、蘭炭上料系統(tǒng)、電石破碎加工系統(tǒng)除塵裝置,有效解決了廢氣、危險廢棄物的全部有效治理,也降低了崗位風險,減少了人員傷害,提高了工作效率。在生產(chǎn)工藝操作流程方面,形成了獨特的“電石爐電能轉(zhuǎn)化效率綜合控制操作法”,被湖北省總工會、湖北省科學技術廳評為“2017年度湖北省職工先進操作法優(yōu)秀成果”。公司不斷強化安全工作,履行各類安全生產(chǎn)制度,開展 ……(未完,全文共3575字,當前僅顯示1806字,請閱讀下面提示信息。收藏《電化公司創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展之路》
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