公司工作交流發(fā)言稿
按照辦公室安排由我做工作交流,辦公室給我的命題是為實現(xiàn)降本增效,談談本單位創(chuàng)新及亮點工作的開展情況,成效有哪些?圍繞此命題我主要從以下三方面進行交流。一、匣缽修復后的使用情況介紹。二、瀝青油盤的改造。三、3#隧道窯進出車時間的調整試驗。
一、匣缽修復后的使用情況介紹:關于匣缽變形的預防與修復在上次調度會上我已經做了詳細交流,現(xiàn)在就匣缽修復后的使用情況做一下簡要
匯報。匣缽是在去年五一過后進行的修復。到現(xiàn)在已經生產使用了10個月,2#窯去年修復匣缽37個,通過窯內正壓調整,有效控制窯內明火,現(xiàn)在匣缽變形不明顯,2#窯可供修復的淘汰匣缽較多,現(xiàn)在看沒有壓力。3#窯去年修復匣缽12個,現(xiàn)在3#窯的匣缽變形相對大些,原因是3#窯從2008年3月生產至今已經五年,沒有做過新匣缽,是逐年產生的累計變形,但3#窯的匣缽矮,比較好修。修匣缽主要夜班出活,白班搶天車,現(xiàn)在晚上太冷,等過一段天氣轉暖,生一次爐子,利用一周時間再修一次,以前認為一年修兩次能保證生產就滿足了,現(xiàn)在看一年修一次就可以了。這
……(新文秘網http://m.jey722.cn省略729字,正式會員可完整閱讀)……
何解決窯內的瀝青問題是隧道窯生產的大事。隧道窯產品的密封由兩部分構成,一是底部的油盤,二是上部的匣缽,電極橫放在油盤內的兩條枕上,再扣上匣缽。油盤接住浸漬電極淌下的瀝青,窯內的瀝青就是從油盤中來的,以往人們普遍認為瀝青是在高溫沸騰狀態(tài)下從盤沿噴濺出來,所以2#窯的油盤盤沿高矮好幾種。我到五車間以后,也做過在不改變匣缽和油盤總高度的前提下,加高油盤,匣缽變矮,讓油盤多裝瀝青的實驗。但后來發(fā)現(xiàn),瀝青不是從上面噴出來的,大都是從盤底漏出來的,白鋼盤子底部有裂縫,而這樣的盤子骨架都很好,沒有理由換新的,再說新盤子用一年多也就會開裂,現(xiàn)在所有2#窯的盤子全有裂縫,3#窯的盤子有15個新的不漏,其余的全漏,做新盤子每條窯100多萬,根本不現(xiàn)實。開始采用補焊方式,焊不住。后來又用帶鋼打補丁補焊,還是不行。大家想,裂縫都是在兩條枕附近的受力點,10毫米厚的白鋼板都能撕裂。外加上白鋼部分滲碳,焊是焊不住的,在窯里只轉一圈就又裂開了。沒啥好辦法,平時只能讓裝爐工清瀝青焦時,斜坡留點瀝青焦擋一下漏點。2011年的時候,我們在打窯車臺面澆注料時做試驗,臺面四周溜一圈槽,還有四條槽通向中心,在中心留個坑,讓盤子漏出的瀝青淌到坑里燒掉,開始轉兩圈還真行。后來發(fā)現(xiàn)有問題了,澆注料打的窯車臺面用一段后就出現(xiàn)裂縫,瀝青進到了裂縫里,一結焦更加大了裂縫,趕緊和點澆注料把槽抹平,實驗失敗了。2012年5月中旬我們又做了試驗,就是焊兩個鐵盤子把白鋼盤子套住,這兩個鐵制試驗盤子運行到10月末2#窯中修,通過5個半月的試驗看,效果非常好。在兩條窯中修時,2#窯焊了43個鐵盤子,3#窯焊了40個鐵盤子,把有縫的白鋼盤全部接上,F(xiàn)在2#窯生產3個月,3#窯生產2個月,窯內沒有瀝青,這次有望徹底解決窯內瀝青問題。油盤改造的好處有:1、延長窯的中修周期,以往隧道窯的檢修周期是半年,3#窯08年生產時,因為是新盤子不漏,第一個中修周期是16個月。如果這次能夠有效控制瀝青,檢修周期變?yōu)橐荒暌陨系脑,兩條窯就可以節(jié)約檢修及備件費用80萬元。減少一次中修還可以增加2000噸產量。2、節(jié)約煤氣,隧道窯內瀝青產生的揮發(fā)份是由循環(huán)風機抽回燃燒室參與燃燒,以往部分瀝青都以生瀝青形式淌到車底地面,現(xiàn)在產生的揮發(fā)份肯定比以前多了,能夠節(jié)約煤氣。存在問題:鐵盤子使用5毫米鐵板焊制,在窯內高溫扒皮氧化。我們曾采用刷高溫漿糊及耐火泥漿遮擋的方式,都沒成功。但目前從實驗的盤子看,用一年沒問題,每條窯的鐵盤子投資3-4萬元,如果一年做一批,跟它創(chuàng)造的價值比還是和帳的。
三、3#隧道窯進出車時間的調整試驗:
3#隧道窯2008年3月8日建成投產,3#隧道窯設計仿照2#隧道窯,只是窯的截面尺寸有所改變,3#窯加長多了兩個車位。2#窯窄高,3#窯寬矮,但考慮煙氣量循環(huán),寬乘高的面積是一樣的。3#窯設計寬矮,公司主要是考慮能裝大規(guī)格長尺電極,2#窯最大能裝2米2電極,3#窯最大能裝2米7電極,但近一年多公司的計劃很少有長尺電極,2#窯高,每車裝爐量在5.8噸左右;3#窯矮再加上匣缽上蓋下陷,每車裝爐量在4-5噸左右,如果裝接頭就更少了,嚴重存在著產能浪費。通過與2#窯對比,車間提出了改變進出車時間的想法。
目前生產中隧道窯進車時間為2.4小時,每天進出10車,通過2、3號窯的對比,我們提出3#窯進車改為2小時,每天進出12車的想法。
焙燒升溫階段對比:
2#窯窯車在3號位,溫度為330度左右,最高溫度點在13號車位,焙燒經過11個車位,每個車位2.4小時,焙燒時間為26.4小時。
3#窯窯車在2號位,溫度為330度左右,最高溫度點在15號車位,焙燒經過14個車位,每個車位2.4小時,焙燒時間為33.6小時。如果3#窯每個車位變?yōu)?小時,焙燒時間為28小時。仍然多于2#窯的26.4小時。
……(未完,全文共4053字,當前僅顯示2047字,請閱讀下面提示信息。
收藏《公司工作交流發(fā)言稿》)